“O ‘Escritório de Investigações de Análises’ (BEA-França) divulgou na sexta-feira o terceiro relatório oficial sobre as causas do acidente com o voo AF 447. O documento revela, entre outras coisas, que a tragédia ocorreu após uma série de manobras erradas tomadas pela tripulação, que os pilotos não compreenderam que o Airbus A330 estava caindo e subestimaram o alarme de perda de sustentação de voo, que indica que a aeronave está prestes a cair. Além disso, a tripulação não informou aos passageiros sobre a situação, nem emitiu qualquer alerta de socorro.

VEJA A ÍNTEGRA DO DOCUMENTO:


INVESTIGAÇÃO DE SEGURANÇA SOBRE O ACIDENTE OCORRIDO EM 01 DE JUNHO DE 2009 COM O AIRBUS A330-203, VOO AF447

Le Bourget, 29 de julho de 2011

“No domingo, 31 de maio de 2009, o Airbus A330-203 matrícula F-GZCP, operado pela empresa Air France, decolou às 22h29 para efetuar o voo regular AF447 entre Rio de Janeiro (Galeão) e Paris (Charles de Gaulle). Doze membros da tripulação (3 PNT, 9 PNC) e 216 passageiros estavam a bordo.

INTRODUÇÃO

O relatório da etapa nº 3 pôde ser emitido graças à leitura completa dos registradores de bordo, recuperados no início de maio de 2011, após várias incursões de pesquisadores submarinos.

Até então, as informações disponíveis não permitiam compreensão das circunstâncias do acidente. Ainda assim, com base nessas informações, várias recomendações de segurança já haviam sido emitidas pelo BEA: elas aparecem no relatório da etapa nº 2.

Nas últimas semanas, a análise dos dados do registrador de dados e do registrador de voz deram contribuição decisiva para a investigação. Eles permitiram conhecer as circunstâncias exatas do acidente, ter elementos de análise sobre a evolução do voo, estabelecer novos fatos e emitir recomendações de segurança, que figuram neste relatório.

A investigação prosseguiu em direção a uma análise mais aprofundada para determinar as causas do acidente, que serão incluídas no relatório final do BEA [a ser emitido em 2012].

DESENROLAR DO VOO E NOVOS FATOS ESTABELECIDOS

Le vol a été décomposé en trois phases” (O voo foi dividido em três fases):

Fase 1: do início da gravação do CVR até a desconexão do piloto automático;

Fase 2: da desconexão do Piloto Automático até o disparo do alarme de estol;

Fase 3: do disparo do alarme de estol até o fim do voo.

FASE 1 : DO INÍCIO DA GRAVAÇÃO DO CVR ATÉ A DESCONEXÃO DO PILOTO AUTOMÁTICO

No início do CVR, pouco depois da meia-noite, o avião está em cruzeiro ao nível do voo 350. O piloto automático 2 e a autopropulsão estão engajados. O voo é tranquilo. A tripulação está em contato VHF com o centro de controle de Recife.

A tripulação discute a alta temperatura (padrão mais onze) e constata que as condições meteorológicas não representam problema.

O Comandante de bordo propõe ao copiloto que descanse um pouco por causa do cumprimento de seu turno. Este último respondeu que não queria dormir.

Às 01h 35min 15s, a tripulação informou o controlador ATLÂNTICO que passou o ponto INTOL, e anuncia as seguintes estimativas: SALPU às 01h48 e ORARO às 02h00. Ela também transmite o seu código SELCAL e um teste é realizado com sucesso.

Às 01h 35min 46s, o controlador pediu que ele mantenha FL350 e informe sua estimativa para o ponto TASIL.

Entre 1h 35min 53s e 1h 36min 14s, o controlador pede mais três vezes a estimativa para o ponto TASIL, sem resposta da tripulação. Não haverá mais contato entre a tripulação e os órgãos de controle.

Às 1h55, o comandante de bordo desperta o segundo copiloto e diz "... vá assumir o meu lugar".

Entre 1h 59min 32s e 2h 01min 46s, o comandante de bordo assiste à reunião entre os dois copilotos, onde PF disse, principalmente, que "o pouco de turbulência que você acabou de ver ... devemos encontrar outras mais à frente ... estamos na camada, infelizmente não podemos subir muito mais agora porque a temperatura está diminuindo menos rapidamente do que o esperado" e que "o acesso com Dakar falhou". O comandante de bordo deixou a cabine.

FATOS ESTABELECIDOS:

A saída do comandante de bordo é feita sem recomendações operacionais claras.

A composição da tripulação estava em conformidade com os procedimentos da operadora.

Não havia repartição explícita das tarefas entre os dois copilotos.

O avião se aproxima do ponto ORARO. Ele voa em nível de voo 350 e à velocidade Mach de 0,82; a inclinação longitudinal é de cerca de 2,5 graus. O peso e o centro de gravidade do avião são de cerca de 205 toneladas e 29%. O piloto automático 2 e autoimpulsão estão engajados.

O peso e o centro de gravidade do avião estavam dentro dos limites operacionais.

Às 2h 06min 04s, PF chamou os PNC e lhes disse que "em dois minutos devemos atacar uma área onde deve haver um pouco mais de turbulência que agora e devemos tomar cuidado" e acrescenta "eu lhe lembrarei logo que sairmos de lá".

A 2h 08min 07s, PNF propõe "você pode, possivelmente, levar um pouco para a esquerda ...". O avião começou ligeira virada para a esquerda; o desvio em relação à rota inicialmente seguida é de cerca de 12 graus. O nível de turbulências aumenta ligeiramente e eles decidem reduzir a velocidade para Mach 0,8.

A tripulação havia identificado os ecos em seu radar meteorológico.

A tripulação executou uma alteração na direção de 12° à esquerda de sua rota.

FASE 2 : DA DESCONEXÃO DO PILOTO AUTOMÁTICO ATÉ O DISPARO DO ALARME DE ESTOL

Às 2h 10min 05s, o piloto automático e a autoimplusão são desativados e PF anuncia "eu tenho os comandos". A aeronave rolou para a direita e PF exerce ação à esquerda e de elevação do nariz. O alarme de estol dispara duas vezes imediatamente. Os parâmetros registrados mostraram queda brutal de cerca de 275 kt para 60 kt da velocidade mostrada do lado esquerdo; poucos momentos depois, a velocidade é mostrada no instrumento de resgate (ISIS).

O piloto automático foi desativado quando o avião estava operando na camada superior de nuvens ligeiramente turbulenta.

Houve incoerência entre as velocidades medidas, presumivelmente como resultado da obstrução das sondas Pitot em ambiente de cristais de gelo.

No momento da desconexão do piloto automático, o comandante de bordo estava descansando.

Às 2h 10min 16s, PNF disse "perdemos as velocidades" e "alternate law protections".

A inclinação da aeronave aumenta gradualmente para acima de 10 graus e leva a uma trajetória ascendente.

Apesar de ter identificado e anunciado a perda das indicações de velocidade, nenhum dos dois copilotos recorreu ao procedimento "IAS questionável".

Os copilotos não tinham recebido treinamento para alta altitude do procedimento "IAS questionável" e sobre pilotagem manual.

Nenhum anúncio padrão de desvio em relação às atitudes e à velocidade vertical foi realizado.

PF exerce ações de pique e, alternadamente, da direita para a esquerda. A velocidade de subida, que atingiu 7.000 pés/min, diminuiu para 700 pés/min e a rolagem variou entre 12 graus à direita e 10 graus à esquerda. A velocidade mostrada à esquerda aumentou brutalmente para 215 kt (Mach 0,68).

A deficiência da velocidade mostrada no PFD esquerdo durou 29 segundos.

A aeronave se encontra, então, a uma altitude de cerca de 37.500 pés e a incidência registrada foi de cerca de 4 graus.

A partir de 2h 10min 50s, PNF tentou, por várias vezes, chamar o comandante de bordo.

FASE 3 : DO DISPARO DO ALARME DE ESTOL ATÉ O FIM DO VOO

Às 2h 10min 51s, o alarme de estol soa novamente. As alavancas de controle de impulso são colocados no entalhe TO/GA e PF mantém sua ordem de elevar o nariz. A incidência registrada, de cerca de 6 graus, no disparo do alarme de estol, continua a aumentar. O estabilizador horizontal regulável passa de 3 para 13 graus ao levantar o nariz, em 1 minuto aproximadamente; ele permanecerá nessa posição até o fim do voo.

A abordagem do estol foi caracterizada pela ativação do alarme seguida do aparecimento do 'Buffet'.

Pouco depois da ativação do alarme de estol, PF aplicou impulso TO/GA e exerceu a ação de elevar o nariz.

Em menos de um minuto após a desativação do piloto automático, o avião sai de seu domínio de voo como resultado das ações de pilotagem manual, predominantemente de elevar o nariz.

Até a saída do domínio de voo, os movimentos longitudinais do avião foram coerentes com a posição dos comandos.

Nenhum dos pilotos faz referência ao alarme de estol.

Nenhum dos pilotos identificou formalmente a situação de estol.

Quinze segundos depois, a velocidade mostrada no ISIS aumenta abruptamente para 185 kt.

A deficiência da velocidade mostrada no ISIS durou 54 segundos.

Ela é consistente com a outra velocidade registrada. PF continua a dar ordens de elevar o nariz. A altitude da aeronave atinge o seu máximo de cerca de 38 mil pés, sua inclinação e sua incidência são de 16 graus.

Às 2h 11min 45s, o comandante de bordo retorna à cabine. Em poucos segundos, todas as velocidades registradas se tornam inválidas e o alarme de estol para.

O comandante de bordo entra na cabine cerca de 1min 30s após a desativação do piloto automático.

A incidência é o parâmetro que permite ativar o alarme de estol; se os valores de incidências forem inválidos, o alarme para.

Pelo projeto, quando as medições de velocidade forem inferiores a 60 kts, os valores de incidência são considerados inválidos.

Cada vez que o alarme de estol é ativado, a incidência supera o valor de seu limite teórico de ativação.

O alarme de estol foi acionado de maneira contínua durante 54 s.

A altitude está, então, em cerca de 35.000 pés, a incidência ultrapassa a 40 graus e a velocidade vertical é de aproximadamente -10.000 pés/min. A inclinação da aeronave não excede a 15 graus e os N1 dos motores estão perto de 100%. O avião sofre oscilações de rolagem que chegam perto de 40 graus. PF exerce ação no manche, no limite para a esquerda, e de levantar o nariz, que dura cerca de 30 segundos.

A incidência do avião não é apresentada diretamente aos pilotos.

A 2h 12min 02s, PF disse "eu já não tenho nenhuma indicação", e PNF disse "não há nenhuma indicação que seja válida". Neste ponto, as alavancas de comando de impulsão estão no encaixe IDLE, os N1 dos motores estão em 55%. Quinze segundos depois, PF faz ações de pique. Nos instantes que se seguem é constatada diminuição da incidência, as velocidades tornam-se novamente válidas e o alarme de estol é reativado.

Às 2h 13min 32s, PF disse "vamos chegar ao nível cem". Cerca de quinze segundos depois, ações simultâneas dos dois pilotos nos minimanches são registradas e PF diz "vamos lá, vocês têm os comandos".

A incidência, quando é válida, ainda está acima de 35 graus.

Durante o voo, os movimentos dos comandos de profundidade e do PHR estavam coerentes com as ações do piloto.

Os motores funcionaram e sempre responderam aos comandos da tripulação.

Nenhum anúncio foi feito aos passageiros.

Os registros param às 2h 14min 28s. Os últimos valores registrados são velocidade vertical de -10.912 pés/min, velocidade de solo de 107 kt, inclinação de 16,2 graus de elevação do nariz, rolagem de 5,3 graus à esquerda e rumo magnético de 270 graus.

Não há nenhuma mensagem de socorro emitido pela tripulação. Os destroços foram encontrados a 3.900 m de profundidade em 3 de abril de 2011, a 6,5 milhas náuticas e a norte-nordeste da última posição emitida pelo avião.”

FONTE: portal Terra. Transcrito no site “DefesaNet” (http://www.defesanet.com.br/aviacao/noticia/2135/Veja-na-integra-relatorio-que-aponta-causas-da-queda-do-AF-447). Via Democracia & Politica